污水處理問題解答(十)
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1.問:我們用的厭氧工藝是UASB,沒有升溫裝置,整個工藝沒有污泥回流系統,廢水是通過UASB溢流到好氧池的,而好氧池采用的是生物膜法,現在要進行污泥培養,培養過程中要注意什么?
答:UASB 污泥培養可用其它污水廠濃縮后的厭氣污泥移植培養,投加的污泥量要多,投加到厭氧反應裝置高度的約 1/3,污泥層至少 1m 以上。如果沒有厭氧污泥,也可用放置后一段時間后的好氧污泥來移植培養,因為培養初期不必追求嚴格的厭氧,即使移植的污泥中有氧會很快耗去,而形成厭氧條件,只是培養時間會長一些。培養過程中 pH一定要經常測定,控制在7左右,還要控制好營養。具體的培養要求可參考相關資料。
2.問:我們處理的是半導體廢水(含氟化物,氨氮,磷酸鹽)。由于原設計考慮不周,現在改得只有一個好氧池了,沒有厭氧池。好氧池進水氨氮 30mg/L 左右(流量平均30t/h),加碳酸鈉調整 pH 值和堿度,pH 值一般在 7.5 左右,24小時曝氣;在后續沉淀池底放了一個 5t/h的污泥泵,也是 24小時回流,由于不好控制,所以回流的有時是污泥有時是污水,出水氨氮幾乎為 0,連續這樣穩定運行了 2個月了。還能不能這樣穩定運行下去?
答:不合理有二方面:一是無除磷功能,厭氧不應該取消;二是回流污泥量應該相對穩定,在池底用泵這樣排不行。從好氧池的反應時間和進水氨氮濃度來看,氨氮去除應該沒問題。
3.問:本單位采用的是奧貝爾氧化溝工藝,近期在運行上出現問題。設計進水 5 萬噸/天、COD350 mg/L、BOD150 mg/L、SS220 mg/L、實際進水量每天 5000m3/d,COD300 mg/L,BOD120 mg/L,SS180 mg/L;運行方式是內外溝四臺推進器全開,內外溝溶解氧控制在 3mg/L(近期化驗室檢測溶解氧與在線儀表數據不一樣,儀表比化驗數據高3mg/L,運行兩個月化驗才開始。)間歇曝氣,曝氣 5 小時、靜沉 1 小時(推進器全部關閉),進水 1.5 小時,進水一分鐘開推進器,開始曝氣,由氧化溝內污泥濃度在 100 mg/L左右,一臺回流泵長期回流污泥,流量700m3/h,回流污泥濃度在 100 左右,氧化溝內的污泥濃度一直不變保持在 200 mg/L左右,出水 COD140 mg/L最好是在 100 mg/L左右,BOD50 mg/L,SS50 mg/L,二沉池出水混濁。
(1)二沉池污泥不沉降,整個池面很混濁,
(2)氧化溝污泥沒有絮凝體,全部是很細小的顆粒。
(3)鏡檢只發現一種微生物,樣子像豆角籽,中間有氣泡,頭部多些。
(4)氧化溝一直存在白色粘性泡沫,
(5)我們處理全部是生活污水,運行3 個月污泥濃度上不來,出水一直不好。
請幫忙分析造成這樣情況的原因。
答:說明污泥已嚴重老化而解體了,是污泥負荷太低,曝氣時間過長引起的,培養過程中污泥在增長的同時又在自身氧化,污泥濃度當然不會提高。污泥要重新培養,但問題是如果進水量和污水濃度還不增加,培養好的污泥又如何養住?你們目前的運行方式是不行的,溶解氧高不是主要原因,關鍵是曝氣時間的控制。目前情況下內溝不用曝氣,可作為混合液流至沉淀池的過流區,但推進器不能停。
4.問:對于周邊進水周邊出水的二沉池,其是否已經克服了中心進水周邊出水的二沉池的缺點呢?我也發現這里的幅流式二沉池都會出現液面翻很小的污泥絮體的現象,這是什么原因呢?
答:我認為周邊進水式沉淀池只是減小了進水水能對沉淀的影響和中心混合液短流問題,并沒有全面改變幅流式沉淀池存在的問題。從理論上講,周邊式沉淀效率應該很高,但對進水布水要求很高。后一問題原因很多,一言難盡的。
5.問:經常在一些論壇上看到類似這樣的說法:“曝氣過大,DO 過高,細菌發生自身氧化了,負荷太低,微生物發生自氧化了,導致解絮”云云。 而在ASM1#,ASM2#,ASM3#模型以及廢水生物處理泰斗 McCarty都是將微生物的衰減系數作為常數,用 b 表示,亦即衰減(自身氧化)是按一定的比例 b 隨時都在發生,進行的。而微生物的生長系數則與基質濃度密切相關,是一變數,當有機負荷較低,而供氧又充分的情況下,微生物將很快消耗掉水中的 BOD,使生長停止,只有衰減,
結果導致凈增為 0,甚至為負,使生物量不增反降。因此說自身氧化隨時都在發生,而不是在低負荷,高 DO 下才發生,不知這樣說是否妥當?
答:理論上沒錯,但實際運行中對污泥老化并不是局限于這樣的理解,雖然污泥老化主要是微生物長時間缺少營養引起的,即營養與微生物量的失衡,微生物不能正常生長,但處理裝置在實際運行中的情況較復雜,污泥的活性還與運行控制條件、營養比等因素有關。有的裝置會發生以下情況:當進水 COD等濃度正常,而碳氮比或碳磷比較低時,污泥的活性也會很差,使微生物對有機物的降解作用受到限制,產生的能量減少;當進水濃度和營養比等都正常,但由于剩余污泥沒按要求排放,加之曝氣時間過長等也會使污泥松散,活性差,這樣的污泥習慣上也稱老化。
6.問: 有一 25000T的生活污水處理廠,采用 Orbal氧化溝工藝,設計進水 COD: 370mg/L,實際進水 COD在 150mg/L左右,TP在 2mg/L左右,氨氮在 20mg/L左右, 總氮高于氨氮 6mg/L 左右,MLSS 在 2000~2500mg/L 之間,SV 小于 15%,SVI 大約 50ml/g,MLVSS/MLSS=0.5。出水 COD小于 40mg/L,TP幾乎沒有什么去除效果,氨 氮在 8mg/L 左右,總氮去除率不到 50%。現在問題就是二沉池出水堰有跑泥現象,從 去年七月份開始運行到現在從來沒有間斷過。另外,三個溝各有四個轉刷曝氣器,現在 由于負荷較低,外、中、內三圈分別開了 1、2、2 個曝氣器,內圈溶解氧在 2.0mg/L左 右,外圈在線監測 OBP 最低達-400。
請問:二沉沉跑泥是什么原因,這樣控制曝氣方式恰當嗎?
答:污泥已發生一定程度的老化,活性已很差,出水帶出的是老化了的解絮污泥。主要 原因是污泥負荷過低引起的。應對措施:
(1)減少曝氣時間,可停運外溝,污水直接進 中溝;
(2)也可不停運外溝,增加排泥量,大幅降低 MLSS。
這二種措施都是為了增加 污泥負荷,前一條是通過減少反應時間來增加污泥負荷,后一條是通過減少污泥濃度來 增加負荷,當然為了維持水、氣、泥三相平衡,曝氣量也不能太大。
7.問:周進周出沉淀池的對布水的要求很嚴。其實周進周出的布水口都有塊擋板深 入二沉池底部的,但究竟深入多少比較合適,目前我還找不到資料。因為據說是直接從 國外引進的技術,它的計算都沒有的,不知道您對這個問題有何見解?
答:你說得對,周邊的進水口有檔板的,在進水槽下有很多進水孔,經水能消散后向下 流,然后從進水檔板下向池內擴散,具體位置我說不清,應該在水面 2 米左右處吧。我想關鍵作用應該是均勻布水和水能消散。
8.問:污泥中毒與污泥老化在表觀上如何鑒別?
答:一般來說污泥發生嚴重老化會有一個發展的過程,而污泥中毒會很快引起細胞解體。 污泥老化和中毒時出水ESS都會明顯增加,有經驗的人能從表觀上區分的。污泥老化時 出水中的懸浮固體顆粒相對要大些,大多呈碎片狀。污泥中毒時出水的懸浮固體顆粒相 對要小。污泥中毒與污泥老化也可從DO值的變化上進行區分,污泥發生中毒的過程較快,會使DO在短時間內上升,而污泥老化有個漸進的過程,DO 的上升過程也是漸進的。
9.問:在污泥脫水機進泥量沒變化的情況下,脫水后泥餅的含水率明顯上升,這是什么原因?
答:排除脫水機本身的運行狀況外,可能是污泥加藥調質工序有問題,也可能是前面的污泥均質池攪拌機故障停運或污泥濃縮池刮泥機故障停運等原因造成的。
10.問:近段時間本單位的污泥脫水機(帶式壓濾)濾布常會跑偏,是什么原因?
答:要確認滾筒表面是否粘結或磨損,輥軸的平行度是否好等等,如果是濾帶壞要及時更換。
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